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塔河油田“技改引擎”加速油氣生產(chǎn)
  • 作者:中國石化新聞網(wǎng)
  • 點擊數(shù):517     發(fā)布時間:2013-07-22 02:03:49
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為適應不斷變化的生產(chǎn)需求,塔一聯(lián)把技術革新提升到一個新高度,通過建立技改室、以人名命名技改名稱,設立技改評獎機制,績效掛鉤等多種手段。
關鍵詞:

近年來,為適應不斷變化的生產(chǎn)需求,塔一聯(lián)把技術革新提升到一個新高度,通過建立技改室、以人名命名技改名稱,設立技改評獎機制,績效掛鉤等多種手段,激發(fā)了員工探索創(chuàng)新的熱情,截至目前該聯(lián)有15項技術革新應用于生產(chǎn)一線,解決生產(chǎn)難題,累計創(chuàng)效達到500多萬元,讓我們走進該聯(lián),聽聽“大夫”老站“行診”的故事。

巧退機泵“高燒”

入夏以來,塔一聯(lián)80萬噸卸油站由于生產(chǎn)的特殊性,外輸泵輸送介質(zhì)多為含沙量較大的稠油,使用過程中外輸泵經(jīng)常出現(xiàn)高溫,機泵機械密封也因溫度過高而頻頻損壞,值班人員只好頻頻更好新密封以解決當前的燃眉之急。

如何才能退去機泵“高燒”,一時成了站立技術員們的一個棘手問題。技術人員到現(xiàn)場對泵體進行解剖,反復研究,和班組成員商討對策。

研究發(fā)現(xiàn)機泵高速運轉,輸送介質(zhì)中含沙量高,稠油循環(huán)緩慢,缺乏及時足夠的冷卻降溫過程,造成機封高溫運行斷裂損壞,這是導致機封損壞的關鍵。

技術人員通過反復試驗,利用機泵高壓端輸送干凈介質(zhì),沖洗機封動環(huán)、凈環(huán)及表面積沙,然后進入泵腔內(nèi),這樣不斷循環(huán),降低了機封運行時的高溫,達到冷卻效果。機械密封運行溫度從95℃降到56℃,溫度達到了理想狀態(tài)。機械密封的使用壽命也大大得到延長,此項改造年可節(jié)約泵修費用6萬余元。


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