蔡涵康,周 辰,翟 青
1 引言
纖維濾棒成型機(jī)是制造卷煙過(guò)濾嘴必不可少的設(shè)備之一。它所生產(chǎn)的濾棒經(jīng)切割處理后成為符合要求的香煙過(guò)濾嘴。煙嘴質(zhì)量的好壞直接影響到香煙的口感和對(duì)煙氣中有害物質(zhì)的過(guò)濾。近年來(lái),隨著卷煙生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展,特別是卷煙生產(chǎn)自動(dòng)化水平和生產(chǎn)管理信息化水平的不斷提高,各煙廠對(duì)濾棒質(zhì)量和濾棒生產(chǎn)設(shè)備的性能提出了更新、更高、更嚴(yán)格的要求。
2 技術(shù)改造
2.1 技術(shù)改造方案的提出
按照工藝要求,制造濾棒的原料-纖維絲束在成型以前必須經(jīng)開(kāi)松輥開(kāi)松,并按照質(zhì)量要求添加增塑劑。機(jī)組原型如圖1所示:輥輪A為前張緊輥,輥輪B為后張緊輥。運(yùn)行時(shí),這組輥輪會(huì)產(chǎn)生相對(duì)速度差,從而產(chǎn)生不同的張緊效果。機(jī)組借此對(duì)輸入絲束進(jìn)行張緊處理,調(diào)節(jié)它們之間的速比可以生產(chǎn)出不同要求的濾棒。輥輪C為輸出輥,主要用于提供絲束前進(jìn)的動(dòng)力;輥輪D為一組變速箱,用于噴灑增塑劑,調(diào)節(jié)其速比,可以控制單位長(zhǎng)度內(nèi)濾棒內(nèi)增塑劑的含量。在原先的機(jī)組中,這些動(dòng)作由主電機(jī)帶動(dòng)齒輪組件來(lái)實(shí)現(xiàn)傳動(dòng),依靠無(wú)級(jí)變速箱進(jìn)行調(diào)速。這套機(jī)械傳動(dòng)存在一定的不足,例如:無(wú)級(jí)變速箱存在漏油問(wèn)題,機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)在工作過(guò)程中產(chǎn)生的噪音和震動(dòng)較大,溫度較高,機(jī)械傳動(dòng)件長(zhǎng)期工作易磨損等。
針對(duì)上述問(wèn)題,筆者設(shè)計(jì)采用伺服系統(tǒng)代替原有機(jī)械傳動(dòng)的方案,用伺服電機(jī)直接帶動(dòng)輥?zhàn)雍驮鏊軇﹪姙⒀b置, 變?cè)械逆渹鲃?dòng)和無(wú)級(jí)變速箱為伺服電子軸和電子齒輪。
2.2 技術(shù)改造的硬件部分
本伺服系統(tǒng)的硬件部分選用德國(guó)倫茨(Lenze)公司的9300系列交流伺服系統(tǒng),包括:
(1) 五臺(tái)伺服電機(jī) 一臺(tái)電機(jī)取代原來(lái)的主電機(jī)。三臺(tái)電機(jī)作為從動(dòng)電機(jī),分別帶動(dòng)兩個(gè)開(kāi)松輥和一個(gè)輸送輥,依靠電子齒輪與主機(jī)實(shí)現(xiàn)同步聯(lián)動(dòng)。一臺(tái)配備減速機(jī)帶動(dòng)增塑劑泵,其轉(zhuǎn)速與主機(jī)有嚴(yán)格比例關(guān)系。
(2) 五個(gè)伺服控制器 分別對(duì)應(yīng)控制五臺(tái)電機(jī)。
(3) 一個(gè)制動(dòng)斬波器 對(duì)電壓進(jìn)行斬波處理,實(shí)現(xiàn)電機(jī)制動(dòng)控制。
(4) 兩個(gè)制動(dòng)電阻 用于消耗制動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的能量。
(5) 五個(gè)濾波器 用于消除電機(jī)輸入電壓的高次諧波,去除電磁干擾,起穩(wěn)定電壓效果。
(6) PROFIBUS-DP總線及通訊端口一套 用于伺服控制器和上位PLC間的通訊。
(7) 主電機(jī)與從動(dòng)電機(jī)的速度同步采用Lenze公司9300交流伺服控制器特有的數(shù)頻級(jí)聯(lián)控制(如圖2所示),速度比例可通過(guò)比例系數(shù)來(lái)調(diào)節(jié),簡(jiǎn)單可靠,又不會(huì)增加PLC的編程量。
2.3 技術(shù)改造的軟件部分
本伺服系統(tǒng)采用Lenze公司的Global Drive Control(GDC)控制軟件,通過(guò)CAN-BUS總線,對(duì)伺服控制器進(jìn)行讀寫(xiě)操作,并完成各項(xiàng)參數(shù)的設(shè)定以及功能塊的連接,同時(shí)還可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控,使操作者隨時(shí)了解電機(jī)當(dāng)前的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
3 信號(hào)控制流程
本系統(tǒng)依靠PROFIBUS-DP總線完成伺服控制器之間以及伺服控制器與上位PLC之間的通訊。PLC與伺服控制器之間通過(guò)參數(shù)通道和過(guò)程通道相互傳遞數(shù)據(jù)信息。參數(shù)通道的特點(diǎn)是可以傳送64位的長(zhǎng)數(shù)據(jù),但其傳送速度比較低,一般在10ms級(jí);而過(guò)程通道傳送速度比較快,其速度一般在1ms級(jí),但是只能傳輸16位的數(shù)據(jù)。
(1) 主電機(jī)的信號(hào)流程如圖3所示,由于主電機(jī)的車速信號(hào)需要經(jīng)常改變,對(duì)其傳輸速度有要求,所以該信號(hào)由PLC過(guò)程通道給出。
該信號(hào)由DP總線傳入控制器后,經(jīng)過(guò)一個(gè)可定義的斜坡環(huán)節(jié),如果輸入速度信號(hào)不變,則該函數(shù)不起作用;一旦速度信號(hào)發(fā)生改變,則原速度信號(hào)按照這個(gè)斜坡爬升或下降到給定轉(zhuǎn)速,本系統(tǒng)主電機(jī)的上下坡時(shí)間由PLC給出。由于時(shí)間信號(hào)比較大,而且是直接寫(xiě)到控制器的內(nèi)部參數(shù)中,所以該信號(hào)通過(guò)參數(shù)通道傳送。
如果機(jī)組在運(yùn)行中發(fā)生故障,PLC收到故障信號(hào),通過(guò)過(guò)程通道發(fā)送急停命令,要求伺服電機(jī)緊急停車。由于發(fā)生了故障,為了避免損失要求機(jī)組能夠以最快的速度停車,PLC原來(lái)給出的下坡時(shí)間可能過(guò)大,所以控制器將選擇較小的下坡時(shí)間來(lái)停車。當(dāng)急停信號(hào)給出的同時(shí),速度信號(hào)將通過(guò)選通輸入另一個(gè)斜坡(選通信號(hào)也由PLC給出),這個(gè)斜坡的下降時(shí)間是事先設(shè)定的0.5秒,專門用于停車。
速度信號(hào)經(jīng)過(guò)斜坡函數(shù)后,經(jīng)過(guò)反相、上升、限幅等環(huán)節(jié)的處理后,得到比較穩(wěn)定準(zhǔn)確的信號(hào),然后該信號(hào)進(jìn)入速度控制環(huán)節(jié)。為了得到較好的調(diào)速效果,本伺服系統(tǒng)采用旋轉(zhuǎn)變壓器的反饋方式進(jìn)行速度控制。旋轉(zhuǎn)變壓器信號(hào)反饋至控制器后,經(jīng)過(guò)增益等處理后,轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)速信號(hào),這時(shí)該信號(hào)描述的是當(dāng)前實(shí)際轉(zhuǎn)速。筆者將它與給定速度信號(hào)形成負(fù)反饋進(jìn)行比較,產(chǎn)生的差值經(jīng)過(guò)處理形成加速度信號(hào)傳送到下個(gè)環(huán)節(jié)。如果兩者之間差值為零,則說(shuō)明當(dāng)前轉(zhuǎn)速與給定值相同,于是電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩等于當(dāng)前負(fù)載力矩,速度保持不變。如果兩者產(chǎn)生正差值,則說(shuō)明實(shí)際轉(zhuǎn)速小于給定轉(zhuǎn)速,控制器將差值轉(zhuǎn)換為加速度信號(hào),使電機(jī)產(chǎn)生正向大于負(fù)載力矩的轉(zhuǎn)矩,使電機(jī)逐漸加速,同時(shí)繼續(xù)比較給定值和實(shí)際值之間的差值,直到兩者相等(兩者差值為負(fù),情況相同)。
然后,將信號(hào)值送到PWM環(huán)節(jié)中,由控制器調(diào)節(jié)施加在電機(jī)上的電壓頻率值來(lái)達(dá)到調(diào)速的目的。同時(shí)讀取旋轉(zhuǎn)變壓器的信號(hào),經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換后通過(guò)過(guò)程通道傳回給PLC。
(2) 從動(dòng)電機(jī)的信號(hào)流程如圖3所示,主電機(jī)的給定速度信號(hào)通過(guò)Lenze的雙絞式屏蔽電纜(數(shù)頻線)差分傳送到從動(dòng)電機(jī)的控制器中。該電纜傳送數(shù)據(jù)有如下特點(diǎn):9針D型插座,輸出頻率0~500kHz,每路電流負(fù)載最大20mA,具有極性相反的5V雙路信號(hào)及零位信號(hào)。
隨后該信號(hào)進(jìn)入一個(gè)比例計(jì)算環(huán)節(jié),在該環(huán)節(jié)中,伺服控制器把該信號(hào)乘以速比因子,得出從動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速。從動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速也需要經(jīng)常調(diào)節(jié),所以筆者依靠調(diào)節(jié)該比例因子來(lái)改變轉(zhuǎn)速。該比例因子的分母為事先設(shè)定的10 000,而分子由上位PLC利用過(guò)程通道給出。
根據(jù)伺服控制器的功能,電機(jī)控制過(guò)程中可以選擇不同的控制環(huán)節(jié)來(lái)達(dá)到不同的工藝要求,如:速度控制環(huán),相位控制環(huán),轉(zhuǎn)矩控制環(huán)等。通常伺服系統(tǒng)中都會(huì)應(yīng)用到速度控制環(huán),該環(huán)節(jié)就是前面提到的利用速度的實(shí)際值與給定值做比較,得出的差值做反饋補(bǔ)償。如圖4所示,圖中1為給定轉(zhuǎn)速信號(hào),2為使用速度控制的實(shí)際轉(zhuǎn)速信號(hào),這種控制能夠使實(shí)際速度較穩(wěn)定的在給定值附近漂移,由于這類波動(dòng)是非常微小的,所以認(rèn)為速度控制環(huán)節(jié)能夠使電機(jī)達(dá)到給定轉(zhuǎn)速。
考慮到工藝要求,筆者發(fā)現(xiàn)僅僅使用速度控制環(huán)節(jié)是不能達(dá)到精確同步的。雖然速度環(huán)節(jié)能夠使電機(jī)按給定值旋轉(zhuǎn),但是將速度信號(hào)經(jīng)過(guò)積分后,發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)的相位與給定值的差隨時(shí)間逐漸增大。這樣會(huì)導(dǎo)致開(kāi)松輥?zhàn)哌^(guò)的位移逐漸大于機(jī)組位移,生產(chǎn)出開(kāi)松程度不均勻的濾棒。于是筆者考慮在使用速度環(huán)的同時(shí),加入相位控制環(huán)節(jié),將實(shí)際相位與給定值比較后得出差值來(lái)反饋。
然后將信號(hào)值送到PWM環(huán)節(jié)中,由伺服控制器調(diào)節(jié)施加在電機(jī)上的電壓值來(lái)達(dá)到調(diào)速的目的。同時(shí)讀取旋轉(zhuǎn)變壓器的信號(hào),經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換后通過(guò)過(guò)程通道傳回給PLC。同時(shí)使用了速度控制和相位控制后,電機(jī)的速度和位移能夠時(shí)刻跟隨給定值,由此可以達(dá)到工藝要求。
4 剔除量的計(jì)算
盤(pán)紙是指生產(chǎn)濾棒的原材料之一的紙帶。它是以盤(pán)卷的形式安裝到機(jī)組相應(yīng)進(jìn)料口,由于紙帶被卷成盤(pán)裝,所以被稱之為盤(pán)紙或紙圈。
接紙是指在濾棒的生產(chǎn)過(guò)程中,要對(duì)兩卷的盤(pán)紙進(jìn)行相互之間的拼接。當(dāng)一卷使用中的盤(pán)紙直徑縮小到250mm時(shí),機(jī)組會(huì)提示人員安裝新紙圈并將原紙圈旋轉(zhuǎn)到拼接位置。當(dāng)舊紙圈再次縮小到拼接直徑時(shí),加速系統(tǒng)開(kāi)始繞轉(zhuǎn)新紙圈,使其達(dá)到與設(shè)定速度一樣的速度。當(dāng)新、舊紙圈繞轉(zhuǎn)速度相同時(shí),接紙部件動(dòng)作,將新紙圈拼接到舊紙圈上。
按照工藝要求,新舊紙帶交接處的濾棒為不合格濾棒,應(yīng)該于剔除口剔除,為了確保剔除成功,機(jī)組將與拼接處前后剔除6支濾棒,而從拼接口前3支處到剔除口有一定的位移(現(xiàn)定為31支),為了提高計(jì)算精度,本次設(shè)計(jì)依靠Lenze伺服系統(tǒng)內(nèi)部的運(yùn)算功能直接計(jì)算剔除的位移和剔除量。
其具體算法如圖5所示,PHI1功能塊是一個(gè)可定義的積分器,將輸入端IN的速度信號(hào)積分后轉(zhuǎn)化為位移信號(hào)輸出,RESET置1則輸出端清零,當(dāng)PLC接收到接紙信號(hào),通過(guò)過(guò)程通道發(fā)送位控信號(hào)1到RESET處,于是輸出端開(kāi)始計(jì)算位移。而PHICMP1將實(shí)際位移和預(yù)設(shè)位移(就是剔除口到拼接口前3支位移)做比較,當(dāng)輸入值大于設(shè)定值,則輸出1到FLIP模塊CLK口。再由FLIP送1到PLC,PLC接收此信號(hào)后開(kāi)始剔除動(dòng)作。而另外設(shè)定一路相同的流程,將實(shí)際位移和預(yù)設(shè)位移(就是剔除位移加剔除口到拼接口前3支位移)比較,當(dāng)前者大于后者,送1到FLIP的CLR,再由FLIP送0到PLC,PLC接收此信號(hào)后結(jié)束剔除動(dòng)作。
5 機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)
在完成了所有裝配工作后,進(jìn)行了機(jī)組空車試運(yùn)轉(zhuǎn)。在去除原來(lái)繁雜的機(jī)械部件后,車面變得簡(jiǎn)潔寬敞、運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中噪音和震動(dòng)大大降低、機(jī)組的平穩(wěn)性有了大大的改善、電機(jī)能夠嚴(yán)格按照工藝要求運(yùn)轉(zhuǎn)。在調(diào)速過(guò)程中,伺服電機(jī)能夠很快的響應(yīng)上位信號(hào)做出相應(yīng)動(dòng)作,較硬的機(jī)械特性和平滑柔順的變速大大提高了機(jī)組的性能。在收到故障停車信號(hào)后,電機(jī)在帶負(fù)載情況下能夠按要求短時(shí)間停車,不僅很大程度減少了原材料的浪費(fèi),而且大大提高了安全性。接紙拼接后的剔除位移計(jì)算相當(dāng)精準(zhǔn),能夠確保廢濾棒被剔除。
6 結(jié)語(yǔ)
從調(diào)試結(jié)果看,本次設(shè)計(jì)是比較成功的。伺服系統(tǒng)的應(yīng)用保留了原先機(jī)組的優(yōu)點(diǎn),改進(jìn)了其不足之處,提高了機(jī)組的性能。本次改進(jìn)后的機(jī)組不僅可以作為新產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng),也為以后的同類機(jī)組升級(jí)改造打下了基礎(chǔ),提供參考。
本機(jī)組上還有些電機(jī)和機(jī)械動(dòng)作直接依靠PLC控制,希望不久的將來(lái)能夠?qū)⒋祟惒考{入伺服系統(tǒng)的控制中,使整個(gè)機(jī)組達(dá)到高度同步運(yùn)轉(zhuǎn),以便更好的提高機(jī)組性能。