摘 要:通過(guò)對(duì)100噸轉(zhuǎn)爐本體氧搶系統(tǒng)、傾動(dòng)系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)總線的改造,使自動(dòng)控制系統(tǒng)功能更加完善,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定, 使用效果良好,大大減少了轉(zhuǎn)爐因設(shè)備故障而熱停的次數(shù)和時(shí)間。設(shè)備損壞率明顯降低完善
關(guān)鍵詞:氧搶系統(tǒng);PLC;現(xiàn)場(chǎng)總線
1 工藝及主要設(shè)備介紹
安鋼第一煉軋廠100t轉(zhuǎn)爐于2004年3月26日投產(chǎn),年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力120萬(wàn)噸。采用頂?shù)讖?fù)吹工藝,底吹惰性氣體;轉(zhuǎn)爐設(shè)置兩套氧槍提升及橫移裝置,互為備用可遠(yuǎn)程換槍作業(yè);設(shè)置專用氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng),采用濺渣護(hù)爐技術(shù);采用強(qiáng)制循環(huán)及汽化冷卻相結(jié)合的煙道系統(tǒng)及新一代一次煙氣除塵系統(tǒng)。
2 自動(dòng)化系統(tǒng)的特點(diǎn)
(1)100噸轉(zhuǎn)爐整體控制系統(tǒng)選用西門子PLC S7-400系列產(chǎn)品組成工業(yè)以太網(wǎng),工業(yè)監(jiān)控軟件選用西門子WINCC5.0版本, 遠(yuǎn)程I/O現(xiàn)場(chǎng)總線及遠(yuǎn)程站選用圖爾克系列產(chǎn)品。
(2)轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)、氧槍升降、汽化供水泵、副原料裝入、輔助車輛驅(qū)動(dòng)控制采用西門子變頻器系列產(chǎn)品,其中轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)驅(qū)動(dòng)控制采用閉環(huán)控制保證四臺(tái)電機(jī)同步運(yùn)行。
3 轉(zhuǎn)爐本體電氣自動(dòng)化系統(tǒng)功能描述
電氣自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)正是按上述工藝要求進(jìn)行的,電氣自動(dòng)化系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)控制、基礎(chǔ)自動(dòng)化控制、儀表控制、電氣控制組成。
(1)計(jì)算機(jī)通過(guò)通訊裝置采集生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理、輸出控制命令,并與精煉和連鑄計(jì)算機(jī)通訊。
(2)基礎(chǔ)自動(dòng)化控制
PLC-1 復(fù)吹系統(tǒng)
PLC-2 轉(zhuǎn)爐傾動(dòng),氧槍系統(tǒng)
PLC-3 汽化系統(tǒng)
PLC-4 二次除塵系統(tǒng)
PLC-5 副原料上料系統(tǒng)
PLC-6 副原料投入系統(tǒng)
(3)儀表系統(tǒng)主要功能是對(duì)各種參數(shù)(壓力、溫度、流量、物位、成分等)進(jìn)行檢測(cè)與控制;主、副原料、鐵合金等物理量的稱量。
(4)電氣系統(tǒng)主要功能是用于轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)、氧槍升降控制;各種泵站閥站控制;皮帶輸送控制;副原料裝入控制;輔助車輛控制等。
4 轉(zhuǎn)爐本體電氣自動(dòng)化系統(tǒng)改造與完善
4.1 氧槍系統(tǒng)存在問(wèn)題與改造措施
4.1.1轉(zhuǎn)爐氧槍控制功能完善
轉(zhuǎn)爐氧槍控制與氧槍鋼絲繩張力聯(lián)鎖的完善與否,對(duì)于轉(zhuǎn)爐能否安全生產(chǎn),避免惡性事故的發(fā)生,起著舉足輕重的作用。在我廠100噸轉(zhuǎn)爐氧槍張力檢測(cè)單元存在無(wú)法克服的缺陷:氧槍張力隨著轉(zhuǎn)爐氧槍的升降出現(xiàn)大幅度的變化,雖經(jīng)多次安裝調(diào)整,氧槍張力檢測(cè)仍然無(wú)法達(dá)到理想狀態(tài)。實(shí)施的改進(jìn)方案是:
a 根據(jù)氧槍升降過(guò)程中鋼絲繩張力變化的規(guī)律,制定了氧槍控制與氧槍鋼絲繩張力聯(lián)鎖保護(hù)的氧槍鋼絲繩張力上限為4.2噸,下限為0.8噸(氧槍鋼絲繩張力量程為0---4.5噸)。
b 當(dāng)氧槍正常運(yùn)行氧槍鋼絲繩張力≥4.2噸時(shí),氧槍自動(dòng)停止提槍,檢查氧槍系統(tǒng)沒(méi)有問(wèn)題并且進(jìn)行復(fù)位后,氧槍才能操作運(yùn)行。但此時(shí)復(fù)位后如果氧槍鋼絲繩張力仍未恢復(fù)正常,氧槍運(yùn)行只有10秒時(shí)間,且只能下槍而不能提槍。
c 當(dāng)氧槍正常運(yùn)行氧槍鋼絲繩張力≤0.8噸時(shí),氧槍自動(dòng)停止下槍,檢查氧槍系統(tǒng)沒(méi)有問(wèn)題并且進(jìn)行復(fù)位后,氧槍才能操作運(yùn)行。但此時(shí)復(fù)位后如果氧槍鋼絲繩張力仍未恢復(fù)正常,氧槍運(yùn)行只有10秒時(shí)間,且只能提槍而不能下槍。
d 氧槍鋼絲繩張力異常時(shí),我們采取的是自動(dòng)封鎖氧槍變頻器輸出而不是斷電保護(hù),更有利于氧槍系統(tǒng)的操作安全保護(hù)。
經(jīng)過(guò)上述轉(zhuǎn)爐氧槍控制與氧槍鋼絲繩張力聯(lián)鎖功能的改進(jìn)和完善后,有效地解決了氧槍升降過(guò)程中氧槍小車卡軌等可能造成嚴(yán)重后果的異常問(wèn)題,防止惡性事故的發(fā)生,取得了良好的運(yùn)行效果。
4.1.2 氧槍的自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造
(1)工作原理:氧槍下到吹煉位或?yàn)R渣位時(shí)PLC給出4~20mA,控制閥的氣缸進(jìn)氣使閥打開。
(2)氧槍自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障:首先,濺渣時(shí)氮?dú)忾y不能打開,或是提槍后氮?dú)忾y不能關(guān)閉。其次,調(diào)節(jié)閥不能調(diào)節(jié)。其后果是:
① 影響生產(chǎn)時(shí)間,直接降低產(chǎn)量。
② 不能濺渣,降低爐襯的使用壽命,直接增加成本的消耗。
③ 由于閥門開關(guān)不好使用,使職工要在50多米的高空來(lái)回上下,大大地增加了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)增加了不安全因素(煤氣濃度大)。
(3)故障原因及解決辦法
① 當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)氣缸為3000N扭矩氣動(dòng)球閥,而實(shí)際氣體壓力在20MPa左右,與實(shí)際相差太大,是氣動(dòng)切斷閥開關(guān)不好使用的一個(gè)原因,儀表壓縮空氣雜質(zhì)太多,是閥門不好用的另一原因。
② 解決辦法:與儀表廠家相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行研討,把氣動(dòng)球閥改為氣動(dòng)直行程快切閥,在儀表氣缸前進(jìn)氣管加過(guò)濾器。經(jīng)過(guò)改造,目前系統(tǒng)運(yùn)行正常。
③ 轉(zhuǎn)爐氧槍提升系統(tǒng)抱閘改造
轉(zhuǎn)爐氧槍提升系統(tǒng)抱閘原先設(shè)計(jì)為單個(gè)液壓抱閘,在使用過(guò)程中出現(xiàn)因液壓抱閘磨損或調(diào)整不到位等因素而發(fā)生氧槍下滑溜槍現(xiàn)象,為了消除事故隱患,增加設(shè)備運(yùn)行的可靠性,保證安全生產(chǎn),我們對(duì)之進(jìn)行改造完善。為了保證液壓抱閘動(dòng)作的同步,防止出現(xiàn)異常情況,我們采取的改造方案是使用同套液壓抱閘控制系統(tǒng)同時(shí)控制兩套液壓抱閘,這樣可以有效地實(shí)現(xiàn)液壓抱閘動(dòng)作的同步,保證設(shè)備的正常可靠運(yùn)行。實(shí)施改造以后,設(shè)備運(yùn)行良好,從未出現(xiàn)氧槍下滑溜槍的異常情況。
④ 轉(zhuǎn)爐氧槍控制與汽化系統(tǒng)聯(lián)鎖完善
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)其影響安全生產(chǎn)的地方進(jìn)行了以下功能聯(lián)鎖完善:
·正常下槍條件聯(lián)鎖:
在生產(chǎn)過(guò)程中隨著氧槍的升降汽包水位波動(dòng)幅度很大,在下槍冶煉以及二次下槍吹煉過(guò)程中,尤其是在吹煉過(guò)程中的二次下槍吹煉,因汽包水位波動(dòng)超出正常下槍條件導(dǎo)致無(wú)法自動(dòng)下槍吹煉,必須等到液位恢復(fù)正常才能自動(dòng)下槍吹煉,嚴(yán)重影響生產(chǎn)時(shí)間。由于這個(gè)聯(lián)鎖條件在轉(zhuǎn)爐安全生產(chǎn)過(guò)程中必不可少,我們對(duì)其聯(lián)鎖進(jìn)行了完善。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤觀察,正常下槍汽包水位由原先設(shè)定的0——+300mm更改為-300mm——+300mm,能夠滿足正常安全生產(chǎn)的需要。經(jīng)過(guò)完善以后,使用情況良好,從根本上解決了氧槍因汽包水位波動(dòng)而造成的無(wú)法自動(dòng)下槍吹煉的問(wèn)題。
·汽包水位異常緊急提槍條件聯(lián)鎖:
為了保證轉(zhuǎn)爐的安全生產(chǎn),根據(jù)實(shí)際情況,我們?cè)谄灰韵聨讉€(gè)點(diǎn)位設(shè)定了報(bào)警點(diǎn)(汽包液位低報(bào)警—350mm;汽包液位高報(bào)警+450mm)和緊急提槍點(diǎn)(汽包液位低低報(bào)警—650mm;汽包液位高高報(bào)警+600mm)。汽包液位一旦達(dá)到報(bào)警點(diǎn)就在操作畫面上出現(xiàn)報(bào)警,但不參與氧槍控制;汽包液位一旦達(dá)到緊急提槍點(diǎn)氧槍就自動(dòng)緊急提槍到氧槍等待位。
⑤轉(zhuǎn)爐氧槍控制功能優(yōu)化
根據(jù)安全生產(chǎn)需要,我們?cè)谵D(zhuǎn)爐控制程序上進(jìn)行了多方位的功能優(yōu)化完善:
·轉(zhuǎn)爐氧槍開閉氧點(diǎn)、開閉氮點(diǎn)根據(jù)生產(chǎn)情況而進(jìn)行了多次優(yōu)化設(shè)定,使其能夠更好地服務(wù)于生產(chǎn)需要。
·轉(zhuǎn)爐氧槍升降速度在原先的慢速(變頻器輸出10HZ)和快速(變頻器輸出40HZ)的基礎(chǔ)上增加了中速(變頻器輸出30HZ)。氧槍中速只在氧槍等待位以下才起作用,這是為了氧槍在吹煉點(diǎn)的準(zhǔn)確定位。
· 根據(jù)轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)搖爐需要,五擋傾動(dòng)速度又進(jìn)一步進(jìn)行功能優(yōu)化完善,五擋傾動(dòng)速度分別為:一擋傾動(dòng)變頻器輸出為7HZ,二擋傾動(dòng)變頻器輸出為14HZ,三擋傾動(dòng)變頻器輸出為21HZ,四擋傾動(dòng)變頻器輸出為28HZ,五擋傾動(dòng)變頻器輸出為35HZ。
4.2 轉(zhuǎn)爐現(xiàn)場(chǎng)總線改造
100噸轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,對(duì)鐵水車進(jìn)行了改造,以前的鐵水車現(xiàn)場(chǎng)總線及操作箱不再使用,同時(shí)由于當(dāng)初的現(xiàn)場(chǎng)總線過(guò)長(zhǎng),串聯(lián)的分站比較多,再加上現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,經(jīng)常造成通訊故障,排除故障的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),嚴(yán)重影響制約生產(chǎn),現(xiàn)對(duì)下面現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行了改造。改造完成以后,現(xiàn)場(chǎng)總線不但減少了長(zhǎng)度,而且布局更為合理,同時(shí)加強(qiáng)線路的防護(hù),大大減少了故障率,運(yùn)行情況良好,有力地保障了正常生產(chǎn)。
氧槍傾動(dòng)PLC:在原來(lái)的兩路通訊回路基礎(chǔ)上增加一塊通訊板,將2路改為3路。
改造前:1路:PLC CPU DP口→→出鋼搖爐操作臺(tái)→→爐后門操作箱→→出渣搖爐操作臺(tái)→→主控室操作臺(tái)→→卷簾門操作箱→→爐前門操作箱→→兌鐵搖爐操作臺(tái)→→1#氧槍操作箱→→氧槍橫移操作箱→→氧槍鎖定缸操作箱→→2#氧槍操作箱→→2#氧槍編碼器→→1#氧槍編碼器
2路:PLC CP443-5模板 →→傾動(dòng)變頻器1#→→傾動(dòng)變頻器2#→→傾動(dòng)變頻器3#→→傾動(dòng)變頻器4#→→氧槍變頻器1#→→氧槍變頻器2#→→鋼包車變頻器→→傾動(dòng)編碼器→→渣車操作臺(tái)9CT→→爐后鋼包車操作臺(tái)1CT→→渣車操作臺(tái)7CT→→渣車操作臺(tái)8CT→→氬站鋼包車操作臺(tái)2CT
改造后:1路:PLC CPU DP口→→出鋼搖爐操作臺(tái)→→爐后門操作箱→→出渣搖爐操作臺(tái)→→主控室操作臺(tái)→→卷簾門操作箱→→爐前門操作箱→→氧槍橫移操作箱→→氧槍鎖定缸操作箱→→2#氧槍操作箱→→2#氧槍編碼器→→1#氧槍操作箱→→1#氧槍編碼器
2路:CP443-5模板 →→傾動(dòng)變頻器1#→→傾動(dòng)變頻器2#→→傾動(dòng)變頻器3#→→傾動(dòng)變頻器4#→→氧槍變頻器1#→→氧槍變頻器2#→→兌鐵搖爐操作臺(tái)
3路:CP443-5模板→→傾動(dòng)編碼器→→渣車操作臺(tái)9CT→→爐后鋼包車操作臺(tái)1CT→→渣車操作臺(tái)7CT→→渣車操作臺(tái)8CT→→氬站鋼包車操作臺(tái)2CT
5 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐本體、氧槍系統(tǒng) 、現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)改造后,主要達(dá)到以下效果:
1)一年來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定, 使用效果良好,大大減少了轉(zhuǎn)爐因設(shè)備故障而熱停的次數(shù)和時(shí)間。
2)設(shè)備損壞率明顯降低。